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罗湖区环网柜清洁

来源: 发布时间:2025年11月11日

深圳时代电气为深圳某三甲医院(门诊楼200台智能电表,远程费控功能失效,无法欠费跳闸)调试费控功能。调试内容包括:检查电表费控模块(重启模块,恢复出厂设置后重新配置)、更新集中器费控指令(与电表匹配)、测试远程缴费(微信绑定缴费后≤1分钟通电)、欠费跳闸(余额为0时可靠断电),符合GB/T17215.321-2022标准。 施工中,逐台排查电表故障(发现30台电表模块需重新绑定),现场绑定医院缴费系统;调试后测试费控功能(200台电表均正常,无失效)。调试后,医院可远程管理门诊楼用电,欠费催缴工作量减少80%,用电管理效率提升。观澜团队每月远程检查费控功能,保障正常运行。新能源工厂的高低压柜,兼容光伏、储能接入,实现能源综合利用。罗湖区环网柜清洁

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深圳时代电气为罗湖某住宅小区50台7kW交流充电桩(10台充电桩模块故障,无法充电)提供模块更换服务。设计上,更换为同型号充电模块(输出电压220V,输出电流32A,效率≥92%),符合GB/T18487.1-2015标准。施工中,逐台拆除故障充电桩外壳,更换模块后接线(区分相线、零线、地线),紧固力矩值12N・m;调试时测试充电模块输出电压(220V±5%)、电流(32A±1A)、绝缘电阻(≥100MΩ)。更换后,10台充电桩恢复正常充电,充电效率达92%,小区业主充电需求得到满足。观澜团队提供6个月质保,每季度上门检查模块运行,充电桩故障率下降80%。罗湖区环网柜清洁家庭的智能电表,远程采集用电量,支持 APP 查明细,还能自动上报电表故障。

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深圳时代电气为宝安某机械工业园区设计高低压柜联动系统,实现10kV高压柜与0.4kV低压柜协同控制(高压柜故障时低压柜自动切断负荷)。设计上,高压柜选用KYN28-12型(6台,额定电流1250A),低压柜选用GGD型(12台,额定电流2500A),配置PLC控制系统(西门子S7-1200),通过Modbus协议实现数据交互,符合GB/T13729-2002标准。施工中,高低压柜安装于同一配电房(高压柜区域与低压柜区域间距≥1.5m),柜间控制线采用RVVP-2×1.0mm²屏蔽线,接地系统统一采用镀锌扁钢(接地电阻≤4Ω);调试时模拟高压柜过流故障,低压柜在0.1秒内切断对应回路负荷。完工后,测试联动响应时间(≤0.2秒)、数据传输准确率(100%),工业园区配电系统抗故障能力提升60%。观澜团队每季度上门校准PLC参数,保障高低压柜联动稳定。

深圳时代电气为龙华某电子厂(12台GGD低压柜,原有无功补偿容量80kvar,功率因数0.82,需提升至0.95以上)新增补偿模块。设计上,新增2台50kvar智能无功补偿柜(分相补偿,支持自动投切),与原有装置并联(通过PLC实现协同控制),配置功率因数控制器(实时监测负荷,投切误差≤0.02),符合GB7251.1-2013标准。施工中,利用工厂停产检修时段(1天完工),新补偿柜与原有低压柜铜排连接(力矩值25N・m),电缆采用YJV-0.6/1kV电缆(截面16mm²),穿PVC管暗敷;调试时测试功率因数(提升至0.96)、投切响应(负荷变化后≤1秒投切)。新增后,工厂无功损耗减少,年节省电费约7万元,供电部门功率因数罚款消除。观澜团队每季度上门校准补偿控制器,保障补偿效果。商场地下车库的交流充电桩,输出 7kW,支持预约充电,车主可设置夜间低谷时段充电。

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深圳时代电气为宝安某机械厂(1台S11-2500kVA油浸式变压器,夏季温升超85℃,需改造冷却系统)新增冷却风扇。设计上,在变压器两侧加装4台轴流冷却风扇(每台功率0.75kW,转速1450r/min),配置温控器(油温超65℃自动启动,低于50℃停止),风扇电源线穿镀锌钢管防护(防机械损伤),符合GB1094.2-2013标准。施工中,利用工厂停产检修时段(1天完工),风扇支架采用角钢焊接(防腐处理),接线端子紧固(力矩值15N・m),测试风扇转向(确保排风方向正确);调试时模拟夏季高负荷(变压器温升从85℃降至60℃),风扇启停可靠。改造后,工厂变压器夏季无需降负荷运行,可满负荷供电,生产效率提升15%。观澜团队每季度上门检查风扇运行,清理防尘网。高压线路的继电保护,用光纤传输信号,跳闸响应更快,保护范围更广。罗湖区环网柜清洁

电影院的低压柜,接收 380V 电后分路给放映机、空调,装功率监测,避免用电过载。罗湖区环网柜清洁

深圳时代电气为龙华某机械厂(1台S13-2500kVA变压器,原有中性点接地电阻超标至15Ω,雷雨天气易发生中性点位移,导致低压侧电压波动)改造接地系统。设计上,采用复合接地极(由Φ50mm镀锌钢管+降阻剂组成,降阻剂用量5kg/根),新增3根接地极(呈三角形布置,间距5m),通过40×4mm镀锌扁钢与变压器中性点连接(接地电阻目标≤4Ω),符合DL/T475-2017标准。施工中,利用工厂停产检修时段(1天完工),开挖接地极坑(深度2.5m),敷设降阻剂(与土壤充分混合),接地极与扁钢焊接(做防腐处理);改造后测试接地电阻(≤3.5Ω)、低压侧电压波动(从±8%降至±2%)。改造后,工厂变压器中性点接地可靠,雷雨天气无电压异常,车间电机、精密设备运行稳定,产品合格率提升2%。观澜团队每半年上门检测接地电阻,补充降阻剂,保障接地效果。罗湖区环网柜清洁

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